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梳聯改造效益分析
一、減少清梳工序的用工成本:
以一萬錠(8-16臺梳棉花機)為例。改造前:每班清花、梳棉用工6人,三班共需18人;改造后,每班僅需2人,二班只需6人。如每人年工資成福利和保險按2萬元計,每套清梳每年節約人工費用24萬元。
二、減少電費支出:
以萬錠(8臺梳棉機)為例:由于改造后取消了成卷機(10.35kw×2)、振動棉箱(3.4kw×2)、凝棉器(4kw×2)等機臺的功率是35.5kw。而增加的輸棉風機(3.75kw)、喂棉箱(1.32kw×8)等機臺的功率l 4.31kw。不難看出每萬錠的清梳工序功率減少了21.04kw,按照0.7元/kw價格,每日工作20小時,每年340天,每年可節約電費支出約10萬元。(改造臺數越多,省的越多!)
三、減少設備機、物、料等損耗費用:
清梳聯改造后,去除了清花系統中最易發生故障、最難調整、壞件最多的成卷機,這樣相應的減少維修費用和停機時間。
四、減少車間粉塵含量:
由于清梳聯從清花到梳棉均以管道密封連接,使粉塵細雜無法向機外散發。據有關部門專家檢測,清梳聯流程的車間,粉塵含量比傳統棉卷工藝降低62.5%,大大改善工作環境,更環保,更健康。
五、挺高棉條重不勻質量:
由于流程中使用了先進的連續喂棉裝置及自動供棉箱FA178A,有效地保證了生條的重量不勻率。在生產車間正常溫度下,梳棉機即使沒有自調勻整裝置,生條的外不勻率可控制在3.0%內,如果增加自調勻整的梳棉機,則梳棉生條的外不勻率可控制在2.5%,指標完全與當今主流清梳聯一致。
六、提高運轉效率和制成率:
由于改造后清梳聯清花部分的故障率大幅下降,使運轉效率得到了保障。清梳聯由于避免了退卷時棉層的粘連,以及換卷搭接時造成的頭尾廢棉層,從而有利于提高1%制成率。
規格參數
行業分類:
禮品、工藝品、飾品
產品類別:
織造機械
品 牌:
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
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